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旋挖机发动机进气胶管脱落原因及改进措施
摘要 : 旋挖机发动机进气系统由预滤器、空气滤清器、中冷器和进气管路组成,其作用是为发动机提供清洁、干燥、充足的空气。进气系统的安装、布置,直接影响发动机工作的可靠性、定性。下面南京无限达小编为您分析旋挖机发动机进气胶管脱落故障原因,并提出改进措施。
旋挖机发动机进气系统由预滤器、空气滤清器、中冷器和进气管路组成,其作用是为发动机提供清洁、干燥、充足的空气。进气系统的安装、布置,直接影响发动机工作的可靠性、定性。下面南京无限达小编为您分析旋挖机发动机进气胶管脱落故障原因,并提出改进措施。
1、故障现象
无限达维修师傅外出修理设备过程中,一台工作了200h的旋挖机出现无法启动故障。经检查发现,发动机空气滤芯与涡轮增压器连接处的进气胶管脱落,拆下进气胶管接头,发现进气管路内部有大量灰尘,其他部位均正常。由此判断,发动机无法启动的原因是进气管脱落,使大量灰尘进入发动机,造成其内部严重磨损,导致其无法启动。
据机手反映,该旋挖机在可靠性试验期间,就曾出现过该进气胶管脱落的故障,整改时加装了胶管固定管夹。但是加装管夹后,该进气胶管仍出现脱落故障。
2、排查及分析
分析认为,发动机运转时会产生剧烈振动和摆动,加装的管夹虽然将该进气胶管卡住,但实际上仅限制了该进气胶管径向活动,并未限制其轴向活动。发动机长时间的振动和摆动,仍可造成该进气胶管松脱现象发生。
经检查和测量,发现涡轮增压器与进气胶管连接处长度仅为20mm,外径为76mm,没有凸缘。而进气胶管接头处的内径也是76mm。分析认为,进气胶管与涡增压器连接处的上述结构,在发动机振动和摆动作用下,很容易造成进气胶管产生松动和脱落。
3、改进措施
根据以上排查及分析结果,经研究,我们决定对旋挖机采取以下3项改进措施:
一是增加进气胶管的刚度。即在进气胶管管夹位置的内层及外层各增加1个尼龙管。
二是重新设计进气胶管与涡轮增压器连接的管夹,使该管夹将胶管外层的尼龙硬管夹紧,以使进气胶管轴向和径向可靠固定。
三是与发动机生产厂家协商,在涡轮增压器与进气胶管连接处增设凸缘,使胶管接头配合紧密。
4、进气系统设计注意事项
从以上故障现象可知,进气系统设计时考虑不周,往往会留下问题和隐患。小编认为在旋挖机进气系统设计中要考虑以下5点:
1、合理布置空气滤清器。应将其布置在易于维护的位置,进气口应远离粉尘,可通过增添防护帽的方法避免吸入雨雪;进气口与发动机排气口不能太近,以避免吸入废气。
2、发动机进气阻力不应超过发动机要求限值。进气阻力每增加6kPa,功率就会降低3kW,因此要尽可能减小进气阻力。
3、空气滤清器的进气温度不能过高。一般不应比环境温度高出15℃,要尽可能将空气滤清器布置在发动机冷风侧。进气管路与高温件的距离应大于60mm。
4、进气管路走向应与发动机振动方向垂直。若无法做到与振动方向垂直,应在与发动机振动方向平行段增加硬管,并用管夹固定。
5、管路设计应尽可能避免拐弯处过多或拐急弯。硬管接头应有凸缘,并使用T型卡箍紧固。
对旋挖机采取加强胶管固定处刚度、使用管夹对进气胶管充分夹紧的改进措施,可防止进气胶管脱落。我们对实施上述改进措施的旋挖机进行了半年时间跟踪检验,跟踪检验结果表明,上述措施非常有用,再未发生进气胶管脱落故障。
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